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6DD1640-0AH0现货西门子SIEMENS代理商

更新:2024-04-29 08:00 发布者IP:175.13.200.46 浏览:0次
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湖南西控自动化设备有限公司
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西门子
SM500
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西门子PLC代理,西门子变频器代理,西门子伺服电机代,西门子工控机代理,西门子触摸屏代理
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产品详细介绍

西门子 PLC 故障处理实例(1)



实例1

故障现象:S5 系列 PLC 运行中自动停机

故障分析与处理:造成S5 系列PLC 运行中自动停机的主要原因有以下几个方面:

1. 电源部分

①电源波动。西门子公司生产的S5-115U、S5-150U、S5-155U  系列 PLC电源的模块有直流24V、交流115/230V 等多种型号。其电压允许波动范围 AC 220V 为 - 1 5 %~  20%;DC24V  为-16%~25%。如此宽松的允许范围,在电源容量足够大的情况下,甚至不用各种稳压设备即可满足用户使用需求。但是当电源容量有限,有较大负荷设备启动时,会造成瞬间或短时低电压,且超过允许电压波动范围而造成“死机”。还有一种情况,即电  源模块采用DC    24V,I/O模块也采用DC24V  电压,而且电源模块和I/O  模块公用一路直  流电源。当供电线路较长,随着输出模块所带的负荷增加,线路供电电流增大,造成线路压降超过PLC 允许波动范围时也会造成自动停机。这两种“死机”故障对 PLC本身及所控  制的设备的危害较严重,尤其是电源模块与I/O  模块公用一路电源时,PLC开机运行线路 压降造成停机,停机后电压回升,再开机运行,再停机,如此反复会使PLC 带负荷开机,造成所控制设备的严重损坏,有时会发生不必要的重大人身事故和设备事故。针对上述情况,若是电源容量不足,应增加供电电源容量或增设稳压设备;若是因为线路压降大,可适当增加导线截面或将电源模块和I/O  模块分开供电。

② 扩展单元上的电源掉电,造成 CPU 停机时QVI 红灯亮,出现这种故障现象时应扩展 单元上的供电电源。

③ AS311 上的24V 直流外接电源电压过低,其值不在20~30V 之间,或电压波动过 大,滤波不良等,不能保证远程通信模块IM311 中 CPU 正常工作。对于这种原因,要在系 统运行中保持电源电压值在20~30V 之间,可采取24V DC前加装交流稳压装置或对通信模 块采用24V的DDZ-Ⅲ5A  直流仪表电源单独供电。  

 

2. 软件编制方面

S5系列PLC系统软件丰富。应用软件采用程序块结构方式,用户可根据不同的控制来编制若干功能的程序块,再由组织块调用程序完成全部控制任务。由于编制程序的思路、 风格各异,稍有不慎就会因编制软件的原因造成 PLC运行中突然自动停机,主要表现在以 下几个方面:

① 程序运行的周期大于用户设定的周期时间,如果因这种原因停机,停机时 CPU 上的“ZYK”  红灯亮。这种情况可以修改设定时间,或者修改软件,减少周期时间以解决问题。

② 停机时如果是CPU 的 “QVI” 红灯亮,表示 CPU 读入或输出的某些模块的信息,前后用的时间大于系统规定的时间,这种故障情况由以下几种原因引起。

●离散扩展板306上设定的模块被取下或者某些离散扩展板出现故障;

●替换错误,程序中所有的数据字无定义或被用的功能块参数填错;

●扩展单元上的电源掉电,或扩展板供电电源部分有故障。

上述各种故障的具体处理方法是:在出现某一种故障时,可以在编程器上通过F₇、Fg  功能键查找用户地址设定区,看CPU 承认的地址和用户在离散扩展板IM306 上所设定的地址是否一致,找出原因加以排除。多数情况是由IN306 模块工作不稳定引起的。对于第二 种故障现象,可以查看用户中断堆栈,用F₇、Fg或 F₇ 、F。键查找是哪个程序块或数据块的 错误,修改其软件即可解决。

③ 在具有中断管理能力的程序中,循环程序(主程序)与中断服务程序(子程序)中使用了同一个标志,当从中断服务程序中返回时,就有可能将循环程序中该标志状态改变,从而造成出错或不必要的停机故障,解决的办法是修改软件。

④ 程序编制有逻辑错误,致使程序进入死循环而退不出来;或使用了非法语句。应纠 正编程中的错误。


3. 硬件配置方面

在工业生产过程控制中选用S5-150U 和 S5-155U  机型所构成的控制系统,极易出现自动停机现象,原因是这两种机型为裸板结构,这样对导电粉尘的要求要比S5-115U  系列的指标高。因此在使用S5-155U  和 S5-150U 两种机型时,要充分考虑到该机型对工作环境的要求,以减小导电粉尘对 PLC 正常运行的影响。可在PLC柜设计中采用正压技术。    

在生产现场往往还会出现时有时无的故障,有时在停机后,采用冷启动就能奏效;有 时必须重新传送程序(用编程器将复制的程序覆盖PLC原程序)方能奏效。这种情况一般 都是软件问题,只要进行必要的技术操作即可排除故障。否则是硬件的问题,可从两个方面去分析:一是由于现场环境差,长时间运行,模块插槽处积灰太多,再加上机械振动造 成接触不良,致使 CPU 运行出错而停机;二是CPU出了故障或是其他模块损坏,此时可通 过编程器使用“中断堆栈”(ISTACK)   功能扫描操作系统的各种“分析位”,确定中断停机的故障原因及地址。如果信息提示故障原因来自I/O 方面,可以将I/O  模块及 CPU 模块拆下吹扫并清洗底版插槽,重新安装,再启动,往往故障可以排除。若故障仍未排除,则 应用替换法检查 CPU 模块或I/O 模块。


          

实例2

故障现象:S7-200  系列 PLC  的 RS485 接口经非隔离的PC/PPI  电缆与计算机连接、 PLC与 PLC 之间,或 PLC 与变频器、触摸屏等通信时,发生 RS485接口损坏。

故障分析与处理:S7-200 系列 PLC内部 RS485 接口电路图如图4-25 所示。在图4-25 中 ,R1 、R2是阻值为10Ω的普通电阻,其作用是防止 RS485 信号 D+ 和 D- 短路时产生过 电流损坏芯片;Z1 、Z2是钳制电压为6V,  大电流为10A的齐纳二极管;24V电源和5V  电源共地未经隔离,当D+ 或D-  线上有共模干扰电压灌入时,由桥式整流电路和Z1 、Z2可将共模电压钳制在±6.7V,  从而保护 RS485 接口的 SN75176 芯片 (RS485 芯片的允许共模输入电压范围为:-7~12V) 。该保护电路能承受的共模干扰功率为60W,  保护电路和芯片内部没有防静电措施。



          

 图4 - 25  西门子S7-200PLC        内部RS485接口电路图

当 PLC的 RS485 口经非隔离的 PC/PPI  电缆与计算机连接、PLC 与PLC  之间连接或 PLC 与变频器、触摸屏等通信时,较常见的通信口损坏故障现象有:

① R1 或 R2 被损坏,Z1 、Z2 和 SN75176 完好。这是由于有较大的瞬态干扰电流经 R1 或R2、桥式整流、Z1 或 Z2 到地, Z1 、Z2 能承受大10A电流的冲击,而该电流在 R1 或 R2上产生的瞬态功率为100×10=1000(W),    当然会将其损坏。    

② SN75176 损坏, R1 、R2 和 Z1 、Z2 完好。这主要是受到静电冲击或瞬态过电压速度 快于Z1 、Z2的动作速度造成的,静电无处不在,人体也会产生±15kV 的静电。

③ Z1 或 Z2、SN75176 损 坏 ,R1 和 R2 完好。这可能是因于高电压低电流的瞬态干 扰电压将Z1 或 Z2 和SN75176 击穿,由于电流较小且发生时间较短, R1 、R2  不至于发 热损坏。

由以上分析得知,PLC的 RS485接口损坏的主要原因是瞬态过电压和静电;产生瞬态  过电压和静电的原因很多也较复杂,如由于PLC内部24V电源和5V电源共地,24V 电源  的输出端子L+、M  为其他设备混合供电可能导致地电位变化,从而造成共模电压超出允  许范围等。所以RS485 标准要求将各个 RS485 接口的信号地用一条低阻值导线连接在一起, 以保证各节点的地电位相等,消除地线环流。

当带电插拔未隔离的连接电缆时,由于两端电位不相等,电路中又存在诸多电感、电容之类的器件,插拔瞬间必然产生瞬态过电压或过电流。基于此考虑,在进行通信接头插 拔的时候,应尽量使设备处于断电状态。

连接在 RS485 总线上的其他设备产生的瞬态过电压或过电流同样会流入到 PLC;  总线上连接的设备站点数越多,产生瞬态过电压的因素也越多。当通信线路较长或有室外架空线时,雷电将会在线路上造成过电压,其能量往往是巨大的。雷电是主要的自然干扰源,雷电产生的干扰可以传输到数千公里以外的地方。雷电干扰的时域波形叠加成随机脉冲上的一个大尖峰脉冲,这个能量巨大的尖峰脉冲必然会在线路上造成过电压,造成 PLC 等通 信网中所连设备的损坏,为此,应在PC内部采取的措施有:① PLC 采用隔离的 DC/DC 将24V 电源和5V 电源隔离。选用带静电保护、过热保护、输入失效保护等保护措施的次RS485 芯片,如 SN65HVD1176D 、MAX3468ESA 等。

② 采用响应速度更快、承受瞬态功率更大的新型保护器件TVS 或 BL 浪涌吸收器,如 P6KE6.8CA的钳制电压为6.8V,  承受瞬态功率为500W,BL   器件则可抗击4000A以上大电流冲击。若使用不带故障保护的芯片,如SN75176, 可在软件上作一些处理,从而避免通信异常。即在进入正常的数据通信之前,由主机预先将总线驱动为大于200mV,  并保持一段时间,使所有节点的接收器产生高电平输出。这样,在发出有效数据时,所有接收器均 能够正确地接收到起始位,进而接收到完整的数据。

③ R1 和 R2 采用正温度系数的自恢复PTC 电阻,如JK60-010,  正常情况下的电阻值为5Ω,并不影响正常通信,当受到浪涌冲击时,大电流流过PTC电阻和保护器件TVS ( 或BL),PTC    电阻的电阻值将骤然增大,使浪涌电流迅速减小。   

应在 PLC外部采取的措施有:

① 使用隔离的 PC/PPI 电缆,尽量不用廉价的非隔离电缆(特别是在工业现场)。西门子公司早期出产的PC/PPI  电 缆 (6ES7901-3BF0O-OXA0)     是不隔离的,现在也改成了隔离的电缆。

② PLC 的 RS485 口联网时采用隔离的总线连接器,如 PFB-G,  速率为0~1.5Mb/s 自动适应,外形和使用方法与西门子非隔离的总线连接相同。

③ 与 PLC 连网的第三方设备,如变频器、触摸屏等的 RS485 口均使用 RS485 隔离器BH-485G   进行隔离,这样各 RS485 节点之间就无“电”的联系,也无地线环流产生,即使某个节点损坏也不会连带其他节点损坏。

④ RS485 通信线采用 PROFIBUS 总线专用屏蔽电缆,保证屏蔽层接到每台设备的外壳 并后接大地。

⑤ 对于有架空线的系统,总线上好设置专门的防雷击设施。

良好的接地是PLC安全可靠运行的重要条件,对于工业通信网络更是如此。在工业通  信网络中,至少有三种分开的地线,通过一点接地。种是低电平电路地线(即信号地  线),包括数字地、模拟地、信号地和直流地等;第二种是噪声地线,即继电器、电动机、高功率电路的地线;第三种是机壳接地点,机械外壳、机身、机架、底板使用,此地  线应该和交流电源的地线相接。交流电源地线应和保护地线相连,以避免因公共地线各点  电位不均而产生的干扰。

          


实例3

故障现象:一 台 S7-200PLC 停机两个月,再上电后无法启动。

故障分析与处理:检查后认为程序出错,将EPROM 卡插入PLC 中,复制程序,完成 后重启,故障依旧。由于程序不大,逐条把EPROM 上的程序读出,与手册上的指令核对后 发现完全一样,重复复制无效后,初步判断为 PLC硬件故障。用 PG将备份程序调出,与EPROM上的程序进行比对,结果语句指令表相同,但程序存放地址发生了变化。修改程序 存放地址,把备份程序发送到PLC后 ,PLC 运行正常。

         

     

实例4

故障现象:一 台S7-200PLC 合上电源时,无法将开关拨到 RUN 状态,错误指示灯先闪烁后常亮,断电复位后故障依旧。

故障分析与处理:根据故障现象,采用替换法更换 CPU模块后, PLC 运行正常。但故障灯仍然不停闪烁,判断为通信接口板故障,更换了通信接口板后,PLC 恢复正常。




实例5

故障现象:一 台S7-200PLC   的15.4无输入,导致 Q7.0 无输出。

故障分析与处理:根据故障现象首先检查15.4端输入回路,15.4端输入为接近开关, 但接近开关信号经信号转换器至PLC输入模块,检查后发现信号转换器和接近开关同时损  坏。更换接近开关、信号转换器后,上电运行,系统恢复正常。

          



实例6

故障现象:PLC控制系统的一个稳压电源突然出现故障,在停车检修过程中更换了电 源装置,然而在稳压电源更换好之后,PLC再次上电,启动后 CPUI 状态为 STOP,  且两CPU上的REDF  (冗余故障)和EXTF (外部故障)红灯亮,PLC 上其他状态指示灯和故障指示灯却显示正常。

故障分析与处理:根据故障现象可基本判断是系统出现冗余故障造成外部故障,解决 方式是将两个 PLC 的模式选择开关都拨到 STOP位置,然后将 CPUl模式选择开关扳到 RUN  位置,待RUN绿灯亮, STOP 黄灯灭后,再将CPUO模式选择开关扳到 RUN 位 置 ,RUN 绿 灯闪烁后灭, STOP黄灯一直亮,故障无法排除。系统下电前有一输入变量被强制,现在 FRCE(强制)黄灯亮,将该输入点的强制取消(两CPU),FRCE    黄灯灭后,再次将状态为STOP的 CPUO 模式选择开关按 RUN→STOP→RUN顺序依次扳动,CPUO 的 RUN 绿灯亮, 黄灯灭,这时两CPU都为RUN绿 灯 ,REDF  (冗余故障)和 EXTF (外部故障)灯都灭, 故障得以排除。

          



实例7    

故障现象:巡检时两CPU 上的 REDF 和 EXTF 红灯亮,IFM2F 红灯亮;热备 CPUl 状态为STOP,  黄灯亮,CPU1中 FM2 (同步子模块) LINKOK 灯 灭 ,PLC 上其他状态指示灯和故障指示灯正常。

故障分析与处理:根据故障现象可初步判断为同步模块故障造成冗余故障,引起外部故障灯亮。解决方式是先检测是哪个部位出现问题。方法是对调CPUl 控制的FM2 和 CPUO控制的FM2,  结果发现 CPUO 的 FM2LINKOK 灯灭;再将 CPUO 的 FM2 和 CPUO 的FMI 对 调,4个LINKOK 指示灯的状态没有变化,由此判断CPUO的 FMI 和 FM2 无问题,然后将 CPU1 的 FMI和FM2对调,结果发现 CPUO 的 FMILINKOK 灯灭,到此通过不同的对调检测 可以判断出 CPUO 控制的FMI卡存在问题。更换FMI卡后, PLC 中故障指示灯立即熄灭,4 个 LINKOK指示灯均为绿色亮,表明系统恢复正常,故障得以排除。

此外,S7-400H 冗余数字输入模块差异也是常见问题。实际上在PI   (输入的过程映像)中,冗余数字输入的后一个均值有效,直至错误定位。在出现差异时,被CPU识别为故障的模块处于钝化状态,此时处于非钝化状态下模块的值为有效,此后错误不再可以 被识别,因为在非钝化模块上的信号总是被 CPU以正确的信号予以接受。为确保故障数字 输入模块的本地化,可以通过I/O类型互连和FLF  (故障本地化)来解决。

          



实例8

故障现象:一台西门子 PLC 和一块 PCI多485接口扩展卡在使用时烧毁,导致 PLC 控 制系统无法正常工作。

故障分析与处理:根据故障现象,首先按照一般烧毁通信的检查方法进行检查和测试。检查后发现,由于RS485 通信PCI扩展卡未采用光电隔离技术,PCI 扩展卡在烧毁的同时板 上很多器件已经损坏,PLC由于采用了电隔离技术情况稍好,但是通信回路、电源部分已  经烧毁。

将损坏的器件全部更换,并使用必要的技术手段将 PLC 程序上载保存,编写一个测试 程序对 PLC 进行测试,用于检测 PLC是否正常。经过测试 PLC 运行正常,通信功能也已经 修复。    

因PCI 扩展卡没有采用电隔离技术,在发生烧毁时由于电气上未进行有效隔离,烧毁情况比较严重。由于烧毁的器件里未包含CPU  (如果 CPU 被烧毁则应直接放弃维修),经 修复后,将PCI扩展卡插入计算机的 PCI接口进行测试,功能也恢复正常。

在现场进行通信设计或扩展时,由于现场条件复杂、 一般情况下干扰也非常严重、工作电源不稳定等诸多不利因素,现场设计的电路必须采取必要的保护措施,特别是通  信电路更应该采用隔离技术,以免发生故障时导致故障范围扩大化,甚至到达无法修复的程度。

          


实例9

故障现象:一 台S7-200PLC   在一次上电后变得程序不可控,其中明显的表现为输出端子中有两个上电即产生输出,从而导致输出紊乱,系统无法工作。

故障分析与处理:将 PLC 拆下检测,发现这两个输出端子在上电后确实导通,但是输出继电器又不像是已经接通,阻抗变为300~500Ω。为了验证继电器和驱动电路是否损坏,详细跟踪了继电器输出驱动电路,发现这两个继电器的输出并未给出驱动信号。

将两个继电器取下再进行检测,继电器却没有损坏,再次测量 PCB上的继电器输出端子,短路依然存在,说明导致输出短路的原因就是来自PCB。再次仔细确认输出部分,确 信该修复的电路确实已经修复,但是有一段 PCB走线在输出接线端子下无法看到,将输出 接线端子拆下查看,发现这两个端子接线部分有些发黑,用钢针轻轻一扎竟然扎进去了,继续用钢针探测终于发现这两个端子输出端子间已经严重碳化,也就是因为这些碳化的胶木板导致了输出短路,同时又不是继电器接通的阻抗值。将碳化部分完全刨开并去除碳化 部分,竟然出现两个大坑,由于PCB为4层板,竟然层间出现击穿。用绝缘漆把刨开部分 处理完毕,经测试输出端子已经完全断开。

PCB碳化的原因是用PLC 的输出端子直接驱动大功率器件(这两个端子为外部风机控 制回路),导致 PLC的输出端子工作时发热严重从而使PCB 碳化,被碳化的 PCB部分就变 得可以导电,从而出现输出不可控情况,因此在设计PLC输出电路时, 一定要充分考虑驱 动负载的功率,对于大功率器件应采用外部继电器扩展。

          



实例10    

故障现象:一 台S7-200(CPU224)PLC 无法存储用户应用程序(PLC   的操作系统“OS”  是正常的),重新下载程序后程序依然丢失。

故障分析与处理:PLC 内部操作系统和应用程序一般是存放在不同的存储器内的,有 的 PLC使用了独立的数据和命令总线,而有的则采用相同的总线,造成此故障的原因也就 不外乎总线故障、存储器故障、CPU故障等几种。遵循从简到繁的顺序,分别检查了存储 器、总线驱动、CPU 等部件,故障是由总线驱动故障导致,但是修复总线驱动后依然无法保存程序,发现应用程序存储器也损坏,将这些发现的故障全部修复后, PLC  程序读写正常。    


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法定代表人吴阳祥
注册资本5000000
主营产品西门子PLC变频器工控机伺服电机触摸屏软件电缆
经营范围其他未列明制造业;工程和技术研究和试验发展;电气设备的批发、系统集成;电子产品、五金产品、电线、电缆、电工器材、通讯设备及配套设备、机械配件、仪器仪表的批发;工业自动化设备、机电产品、电子元件及组件、电子产品零部件、发电机组、高低压成套设备、计算机应用电子设备、电气机械设备、高低压电器销售;工业自动化设备、电子仪器、五金机电产品、电气技术的研发;智能化技术服务;办公设备零售;机电设备的维修及保养服务(限分支机构);通用设备修理(限分支机构);自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;机电设备安装服务;电子技术咨询;电子技术转让;计算机技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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